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132622130231.高頻振動扁袋除塵器改造
(1)鋼廠下鑄底盤間的底盤在傾翻時將碎耐火磚倒入臺車,散發大量灰塵,設袋式除塵器一臺。臺車上部設密閉罩,含塵氣體由罩內吸出,經高頻振動扁袋凈化后排放。收集到的粉塵定期排除。除塵流程如圖下圖所示。
圖中是底盤間除塵工藝流程
該除塵器特點是:①扁袋除塵器體積小,占地面積少,除塵效率高;②采用高頻振動清灰,四組扁袋,輪流進行振動;③濾袋材質采用聚丙烯,有一定的耐熱性能。
主要設計參數如下:①風量300m3/mm(60℃);②風機風壓3000Pa;③功率30kW;④初始含塵量0.5~15g/m3(標);⑤出口含塵量0.05g/m3(標);⑥扁袋規格1440mmx 1420mmx25mm;⑦濾袋數量40只;⑧室數4室;⑨除塵器外形尺寸2118mmx2068mmx7220mm,其中箱體尺寸2018mmx2068mmx3585mm。
除塵系統投產后集塵密閉罩吸塵效果差,除塵器阻力,分析原因有:①高頻振動扁袋除塵器屬于在線清灰,振動下的灰會迅速返回濾袋;②濾袋過濾速度太高、阻力大,根據分析和實際運行情況,決定對除塵器進行改造。
(2)改造內容 首先決定不做大的改造,而是決定把振動清灰除塵器改為脈沖除塵器。但扁袋振動除塵器箱體體積小,不能容納更多的過濾袋,為此將除塵器箱體向上增高2130mm(其中清潔室880mm)。同時把扁袋和振動器拆除,安裝花板、濾袋、袋籠和清灰裝置。其他部分如風機、管道、卸灰閥等不動。改造后的除塵器外形尺寸為2118mmx 2068mmx9350mm,處理風量為18000m3/h,過濾面積180㎡,過濾風速1.67m/min,濾袋尺寸?130mmx4400mm,數量110條,脈沖閥3in淹沒式,數量10只,壓縮空氣壓力0.2MPa,設計設備阻力1700Pa。
(3)改造效果 改為脈沖除塵器后除塵系統運行非常好,集氣罩抽風良好,消除了污染。車間空氣含塵濃度<8mg/m3,能滿足車間衛生標準要求,除塵器排放氣體含塵濃度<20mg/m3,運行阻力<1000Pa,濾袋壽命達4年,達到技術改造目的。
2.反吹風除塵器改為脈沖除塵器
(1)工藝流程 煤粉碎機注煤的入口、出口及皮帶機受料點的揚塵,通過吸氣罩經風管進入袋濾器,捕集下來的煤塵運出加入煉焦配煤中煉焦,如圖下圖所示。
煤粉粉碎機除塵系統
流程特點如下:①考慮到煤塵的爆炸性質,采用能消除靜電效應的過濾布,濾布中織入Φ8~12μm的金屬導線;②為防止潮濕的煤粉在管道、集塵器灰斗內集聚,在管道及除塵器灰斗側壁設置蒸汽保溫層。
主要設計參數:抽風量800m3/min;入口含塵濃度15g/m3(標);出口含塵濃度<50mg/m3(標);煙氣溫度≤60℃;除塵器型式為負壓式反吹袋式除塵器,過濾面積950㎡,濾袋規格?292mmx8000mm;過濾風速0.84m/min;設備阻力1960Pa,室數4室(144條濾袋);風機的風量800m3/min,風壓4900Pa,溫度60℃,電機132kW。
經多年運行后除塵器阻力升高,經常維持在2000~3000Pa,由于阻力高,使系統風量也有所減少,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器,以便降阻節能改善車間崗位環境。
(2)改造內容 除塵器箱體、輸灰裝置、箱體側部檢修門、走梯、平臺、風機等保留;拆除除塵器箱體內下花板、濾袋及吊掛濾袋的平臺、一二次擋板閥及部分頂蓋板;新設計安裝花板,頂部檢修門,脈沖清灰裝置及相應的壓縮空氣管道、電控系統。
改造后新除塵器的主要技術參數如下:①新除塵器為低壓(0.3MPa)在線式脈沖噴吹袋式除塵器,共4室;②過濾面積1600㎡;③處理風量56940m3/h,耐壓≤5000Pa;④過濾風速0.6m/min;⑤濾袋規格及材質?150mmx7600mm,材質為普通針刺氈(沒有覆膜),單重500g/㎡;⑥濾袋數量448條,每個脈沖閥帶14條濾袋;⑦煙氣溫度<60℃;⑧入口含塵濃度15g/m3(標);⑨出口含塵濃度<10mg/m3(標);⑩粉塵性質為煤粉(煙氣中含有少量焦油和水分);?設備阻力700Pa;?脈沖閥規格3in,ASCO公司產品,共32個。
(3)改造效果 除塵器改造后有兩個明顯特點:一是阻力特別低,分室阻力300~400Pa,除塵器總阻力600~700Pa;二是除塵器排放濃度<10mg/m3,根據計算改造后除塵風機可節電33%。
3.電收塵器改造為脈沖除塵器
(1)系統說明 燒結車間大型集中式機尾電除塵系統,具有廢氣溫度高、粉塵干燥、含塵量大的特點,是燒結車間環境除塵的重點。燒結機機尾除塵系統包括燒結機的頭部、尾部與環冷機的給、卸料點等40個吸塵點。含塵氣體經設置在各吸塵點上的吸塵罩,通過除塵風管,進入機尾電收塵器進行凈化。凈化后的氣體經雙吸入式風機、消聲器,最后由煙囪排至大氣。該設備收集的粉塵,經鏈板輸送機、斗式提升機至粉塵槽內。粉塵的去向有二:一是經加濕機加濕后,落至粉塵皮帶機上送往返礦系統再利用;二是槽礦車接送至小球團系統進行造球后再利用。如圖下圖所示。
圖中是 機尾除塵系統
圖13-173 機尾除塵系統
主要設計參數如下:
①總抽風量15000m3/min;
②收塵器入口含塵濃度10~15g/m3(標),出口含塵濃度0(標);
③收塵器入口廢氣溫度120~140℃,極板間距300mm;
④有效收塵板面積約16000㎡;
⑤額定電壓60kV。
①設計時盡量保留和利用原有電除塵器的一些箱體、支架、灰斗和大部分平臺爬梯等,對利用原電除塵器箱體設備部分進行強度計算,并提出必要的加固方案,使電改袋除塵器箱體的鋼結構強度耐壓達到8000Pa。
②利用電除塵器的大進大出進出風結構形式促使煙氣氣流方向順暢,加速粉塵的沉降速度,可將粒徑在44μm上的粉塵先沉降至灰斗中,減輕布袋的濃度,降低系統阻力,以實現低阻目的。
③充分利用了原除塵器進風結構,并配套了專有的進風導流技術,盡可能將電除塵的空間作為袋式,將大顆粒的粉塵進行沉降,使進入除塵布袋的進口風速最低。
④除塵器上箱體設計為整體結構,既可依技術和質量的可靠性,又能大大減少安裝工程量,并能縮短改造周期。
改造后脈沖除塵器主要技術參數如下:
處理風量:
過濾面積16620㎡;
過濾風速1.00m/min,離線檢修時1.50m/min;
分室數3室;
濾袋數量5040條;
濾袋規格:?150 m;
濾袋材質為聚酯滌綸針刺氈(單位克重
脈沖閥規格3”淹沒式,數量360只;
氣源壓力0.4~0.6MPa;
耗氣量8m3(標)/min;
進口含塵濃度 3(標);
出口排放濃度≤35mg/m3(標);
設備阻力
設備耐壓-8000Pa;
靜態漏風率≤2%。
(3)運行效果 電改袋除塵器運行后經檢測其排放濃度低,平均22.7mg/m3(目測無任何排放)、設備阻力低、壓差小于800Pa,運行效果理想,達到了改造工程預期目的。
4.反吹風袋式除塵器改造為脈沖除塵器
(1)除塵流程 煉鋼副原料受料系統的物料(石灰、礦石等)由皮帶轉運時散發出大量煙塵,設置負壓式反吹風袋式除塵器。
皮帶轉運站落料點設置一個吸風口,接受卸料的皮帶機設置兩個吸風口,通過三個支管匯入總管,然后進入袋濾器,由風機排空。收集到的粉塵通過螺旋輸送機和旋轉卸料閥排至集灰箱,用汽車運至燒結廠,流程見圖所示。
圖中是 副原料除塵系統
該流程特點是濾袋清灰采取三個袋式輪流反吹方式,反吹風切換閥采用雙蝶閥組,用一只電動缸帶動連桿轉動。
(2)主要設計參數
①風量200m3/min(20℃);風壓4250Pa;風機功率30kW(標況)。
②初始含塵量5 ;出口含塵量0(標)。
③布袋規格?210mmx4450mm(滌綸);袋數84只;室數3室。
(3)改造內容
①原系統存在抽風點風量不夠,導致石灰轉運時粉塵增加,改造時加長了吸塵罩和密封性。
②保留除塵器殼體,拆除反吹風閥門和花板,改為脈沖清灰裝置和新花板、檢修門。
③把除塵器卸灰裝置改為吸引裝置,負壓吸引粉塵。
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